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ATOX-50生料立磨耐磨件磨損前期與后期的運(yùn)行與操作

2011-07-29 00:00

  某公司5000t/d生產(chǎn)線由中材國際南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,生料配料采用石灰石,黏土,銅礦渣和砂巖四組分配料。生料磨引進(jìn)的是丹麥FLSmith公司的Atox-50輥式磨,采用三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。主電機(jī)額定功率3800Kw,額定電流431.7A,循環(huán)風(fēng)機(jī)額定功率3400 Kw,額定電流380.9A,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)710 Kw,額定電流90.15A。設(shè)計時已計劃余熱發(fā)電項目,故高溫風(fēng)機(jī)置于增濕塔之前,工藝流程見圖1。

  圖1:生料粉磨及廢氣處理工藝流程圖

  本文結(jié)合生產(chǎn)線具體情況,就正常生產(chǎn)和后來耐磨件磨損后的運(yùn)行情況做一對比分析。

  1、正常生產(chǎn)時的運(yùn)行操作

  1.1料層厚度的控制

  立磨工作原理是料床粉磨,因此在運(yùn)行中一定要形成均勻適當(dāng)?shù)牧蠈?,過厚或過薄都達(dá)不到研磨效果。料層過厚則“磨不透”,物料不能被有效粉磨,主電機(jī)電流大,入庫斗提電流低,磨機(jī)壓差急劇升高;料層薄,則振動大,吐渣大,同樣達(dá)不到研磨效果。一般來說料層厚度控制在10-30mm比較適宜.若出現(xiàn)料層厚度有上升趨勢,此時可以采取提高磨出口溫度來增強(qiáng)磨內(nèi)物料流動性,增大研磨壓力等方式來穩(wěn)定料層厚度至適當(dāng)值。若采用以上兩種方式達(dá)不到預(yù)期目的,也可以適當(dāng)減少喂料量(一般減少10-20t/h),把磨內(nèi)拉空,系統(tǒng)穩(wěn)定后再恢復(fù)正常。若出現(xiàn)料層有變薄趨勢,可采用以上相反的措施

  1.2研磨壓力

  研磨壓力是進(jìn)行粉磨的動力,是個至關(guān)重要的參數(shù)。研磨壓力大,料層薄,粉磨效果好,但也易導(dǎo)致振動大,主電機(jī)電流大;相反,研磨壓力小,料層較厚,研磨效果不足,影響磨機(jī)產(chǎn)量。開磨時,喂料量少,一般設(shè)定研磨壓力70或75bar,待系統(tǒng)趨于穩(wěn)定后結(jié)合主電機(jī)電流,吐渣斗提電流,料層厚度,振動等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)。正常情況下控制主電機(jī)電流300-350A之間,振動2.0mm/s左右。吐渣斗提電流不超過50A(空載電流42A,額定電流103A)。一般來說,吐渣量較大時(斗提電流超過50A,一般在55-60A),可適當(dāng)增大研磨壓力,提高研磨效果,大吐渣量降下來,提高磨機(jī)產(chǎn)量。研磨壓力增幅一般一次3-5bar,不宜過大,否則系統(tǒng)不穩(wěn),易引起振動大。但若出現(xiàn)吐渣斗提電流大,但主電機(jī)小卻波動大(220-330A),料層薄,振動大,這時不宜增大研磨壓力,因為此時磨內(nèi)并沒有形成均勻穩(wěn)定的料層,研磨效果不好,主電機(jī)電流波動大主要是由于料層薄,磨輥與磨盤直接碰撞引起,增大研磨壓力只會使振動更大,吐渣量多,主電機(jī)電流大,形成惡性循環(huán)。這時應(yīng)減少喂料量,減小研磨壓力(一般減小5bar),待磨及穩(wěn)定后再慢慢增加產(chǎn)量。

  1.3 磨出口溫度

      磨出口溫度對系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要.磨出口溫度過高,達(dá)到90℃或者更高,此時磨況極不穩(wěn)定,物料在磨內(nèi)流動性太大,形不成均勻料層,研磨效果不好,而且振動大,達(dá)到3.0mm/s以上.此時主電機(jī)電流可能較小,但由于物料沒有出去,此時電流小是暫時的,馬上就會升高,而且極易引起選粉機(jī)塌料引起磨機(jī)振動跳停.當(dāng)然磨出口溫度低,料層過厚也達(dá)不到研磨效果.在磨出口溫度合適的范圍內(nèi),溫度降低的過程(此時有利于料層的形成)有利于物料出磨,應(yīng)以穩(wěn)定物料出磨為原則溫度偏低控制.一般控制出磨溫度75--85℃之間.

  這里需要說明的是,增大研磨壓力可使磨出口溫度有所上升,可能是磨輥與物料之間做功較多引起。另外,把循環(huán)風(fēng)閥門開大,這時出磨含塵氣體(相對來說溫度較低)有部分進(jìn)磨,會出現(xiàn)磨入口氣體溫度增大但出口氣體溫度降低的情況。磨出口溫度降低比較容易理解,由于摻進(jìn)了溫度相對較低的出磨氣體,有降溫作用。對于磨入口溫度升高的情況,分析應(yīng)該是這樣的:在沒有開大循環(huán)風(fēng)擋板時磨入口處風(fēng)速很大,此時風(fēng)管內(nèi)氣體可看作層流運(yùn)動,主要以導(dǎo)熱方式換熱,當(dāng)開大循環(huán)風(fēng)擋板開度后,系統(tǒng)風(fēng)量大,但風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速降低,此時氣流由層流變?yōu)橥牧鳛橹?,與熱電偶的換熱主要以對流方式,對于入磨氣體這種導(dǎo)熱系數(shù)不高的流體,對流方式傳遞的熱量比導(dǎo)熱方式強(qiáng),故入口溫度相對高一點。當(dāng)然,循環(huán)風(fēng)擋板開度大小對磨出口氣體溫度的影響不是很大,在小范圍內(nèi)調(diào)節(jié)可以嘗試。

  1.4磨機(jī)壓差

  磨機(jī)壓差一方面反映了磨內(nèi)物料的多少,喂料與出磨物料之間的動態(tài)平衡問題,另一方面反映了磨內(nèi)懸浮物料的多少,一般磨機(jī)壓差在5500Pa左右,此時磨機(jī)達(dá)到飽滿狀態(tài),喂料與出磨物料達(dá)到動態(tài)平衡,產(chǎn)能得到最大發(fā)揮。若出現(xiàn)料層變厚趨勢,主電機(jī)電流增大,出磨溫度低(低于75℃),研磨效果不好,壓差相對較低,這時可適當(dāng)提高磨出口溫度至80--85℃,這時物料充分得到熱交換,從磨盤上吹起,料層變薄,壓差升高到5500Pa左右,同時選粉機(jī)電流增大,說明物料被吹起進(jìn)入選粉機(jī),研磨效果好,磨機(jī)達(dá)到動態(tài)平衡。

  偶爾也會出現(xiàn)磨機(jī)壓差突然一下子升高許多,達(dá)到5800--6000Pa,這時極易引起選粉機(jī)塌料,大量物料返回磨盤,料層突然不穩(wěn),主電機(jī)電流增大到四百多A,易引起磨機(jī)振動。此時要大幅度降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,把這股料子立即放出去,待磨機(jī)壓差恢復(fù)正常再慢慢把轉(zhuǎn)速增加至正常值。這時降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,個別粒度跑粗,但量畢竟很少,通過均化作用對生料易燒性不會有太大影響。原則上這樣降低選粉機(jī)是不規(guī)范的做法,主要是一種應(yīng)急措施。

  1.5振動保護(hù)

  立磨振動對保護(hù)磨體是個十分重要的監(jiān)控參數(shù)。導(dǎo)致振動大的一般原因如料層不穩(wěn),研磨壓力過大,喂料不均等這里不做論述。對于立磨振動大時的應(yīng)急措施最常用的方法就是升輥,但有時候經(jīng)常出現(xiàn)點擊"升輥"信號后磨輥還沒有脫離磨盤振動持續(xù)增大的情況,尤其在研磨壓力較大時升輥速度較慢的情況更為明顯,極易引起振動停機(jī)。為此,發(fā)現(xiàn)振動大,在點擊升輥的同時應(yīng)立即降低研磨壓力,一般一次降低5-10bar,這樣可使振動得到較為有效的控制。另外,若偶爾出現(xiàn)振動高報或者高高報的情況,在采取上述兩種措施的同時點擊操作畫面中"系統(tǒng)復(fù)位",使振動高報或高高報信號立即消失,這樣可以再延時幾秒鐘,盡一切可能的避免振動停機(jī)事故。當(dāng)然這一切都是應(yīng)急措施,操作中應(yīng)盡量使振動越小越好。

  1.6立磨通風(fēng)

  磨機(jī)通風(fēng)對立磨穩(wěn)定,優(yōu)質(zhì),高產(chǎn),低耗具有重要影響。磨機(jī)通風(fēng)小,則物料拉不出去;通風(fēng)大,則細(xì)度易跑粗,同時循環(huán)風(fēng)機(jī)電流大,系統(tǒng)電耗增加。在操作中一般喂料量超過400t/h,循環(huán)風(fēng)機(jī)入口擋板開88﹪或90﹪, 喂料量達(dá)到或超過450t/h,則擋板開92﹪左右。循環(huán)風(fēng)機(jī)電流310-325A之間,風(fēng)料達(dá)到平衡。

  1.7關(guān)于停磨排放吐渣

  立磨開啟后排放吐渣料入磨是件又費(fèi)力又危險的事,放吐渣不可能很均勻,極易造成入磨物料不均引起振動。所以每次計劃停機(jī)都要盡量把磨內(nèi)物料磨空,少朝吐渣倉排放吐渣。為此,應(yīng)提?